第第01版版:要闻

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当前位置:茂名日报 第2010-01-17期 第第01版版:要闻

茂名石化乙烯大修停车“零排放”

本报讯日前,茂名石化百万吨乙烯新装置大修实现了 “准备工作好,装置停车好”,乙烯装置在停车阶段回收物料3218吨,其中2#裂解装置2462吨,实现了大修停车“零排放”。 茂名乙烯公司以打造检修样板工程为标准,提前一年多开始准备。通过大修动员会、经济分析会、班组政治学习等方式,大力宣贯“零排放”创效益的新思维新理念,让广大职工干部意识到,“零排放”是可以做到而且是必须做到的。技术质量处早准备,充分掌握各装置的物料消耗及罐存动态,统计好物料消耗及罐存情况,预计出停车阶段将消耗的物料以及储存空间,做好详细的计划。各车间精打细算,围绕如何解决退料、回收余料和废料的难题,再三优化停车“零排放”方案。上下思想统一,精心做好准备,为确保停车“零排放”排好兵,布好阵。 装置停车后,各车间把排放工作做精做细。裂解车间将本来要直排火炬烧掉的物料回收至罐区和1#装置,成功回收油类物料、液相烃类和气相物料等约2462吨。丁二烯车间一点一滴地把系统逐个倒空,成功回收134.9吨碳四和系统内的全部溶剂。 茂名乙烯在实施停车方案时,注重抓好现场管理,制定现场管理措施和考核标准,要求职工和施工人员在停车排放时,不漏一滴油,不污一片地,通过大桶装、小杯盛、胶管接等方式,从严从细把好文明环保关。聚丙烯职工在停车操作中,确保系统不憋压、不泄压、不污染下游粉料系统,现场作业处处做到精细化,成功将液相丙烯回收到储运罐区,气相则通过尾气压缩机回收到裂解,成功回收丙烯约120吨。高压车间职工爬高趴低克服困难,从最佳的排放点接取余料,成功回收乙烯15吨 。 (钟大海 徐红)